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KJ1000--3制砂机试验过程及试验成果 试验设备: 试验所采用的{54砂试备,原名是立轴式锤碎机,主轴上有三排锤盘,每捧均安装8个重14kg的锰钢锤头,原设计是作为水泥厂细碎机用的,我们在原设备上作了一些改进后,用来作制砂试验,所以还存在一些缺陷,产品中和粉含量比较高,现在正根据试验摸索到的规律,对原设计作全面的改进和完善。 试验材料: 1、清江河床中的**河卵石,其组成成份,灰岩57.3%,白云岩2.93%、砂岩15.3%、石英砂岩21.8%,燧石3.7%页岩0.1%,抗压强度792—2320kg/平方米,平均l700~1800kg/平方米,粒径40~20毫米。 2、灰岩山石,抗压强度1200kg/cm左右,粒径<6O毫米。 试验过程及试验成果 共进行五种锤头组合排列试验,**次上排四个,中排八个,下排四个,锤头重量均为14kg/个,含石率11%~11.5%,含粉率22%~24%,砂细度模数2.46~2.68,*二次改为上排四个,中排六个,下排四个,锤头重量14kg/个,含石率13.6%~16.5%,含粉率17.7%~22.31%,砂细度模数2.75%~2.96%。*三次改为上排四个锤,中下排各六个锤,但锤头已严重磨损,锤头与衬板间隙达到20毫米,试验结果很不理想,含粉13%~17%,含石达30~45,*四次,对锤头的重量,组合,锤衬之间间隙进行了全面的调整,上排四个锤头。单个锤头中14kg,中排六个锤头,单个锤头中11kg~12kg,下排八个锤头,单重9kg~10kg,锤头与衬板的间隙5~8毫米,含石率4.9%~7.2% ,含粉23%~25%,细度模数2.37~2.58,从产品质量分析是比较理想理的,但由于锤头翻砂质量太差,含锰量少,磨损快,本阶段试验到耻此结束。 阶段试验在提高锤头质量后进行,*三阶段试验从91年1月7日开始至23日结束,累计开机61小时,锤含镭17.6,锤头重量l4.2kg/个,上,中,下三排锤头个数分别为4,6,8,小时处理量12T~3T/h,含石率4.48%~14.39%,平均11.97%,含粉22.1%~29.84%,平均27%,细度模数1.13%~2.69%,平均2.42。 灰岩碎石制砂试验共开机1小时,进料粒径<60毫米,含石率16.87%,含粉率22.1%,细度模数2.65。 试验成果表明,影响产品质量的主要因素有:主轴的转速,锤头的重量,锤头的组合排列、锤头与衬板的间隙,进料量的大小,岩石的强度,粒度等。一般情况下主轴转速,岩石强度及粒度是不变的常数,用喂料机喂料,进料量也是常数,都比较容易掌握。所以影响产品质餐的关键是:锤头重量,锤头的组合排列方式、锤头与衬板的问晾,要**锤头与衬板之间的间隙,就**提高锤头和衬板的质量,改整体锤头为组合锤。我们正在着手解决这些问题。 更多资料来源:球磨 制砂 回转 烘干